搪玻璃反应釜机架改造及费用核算
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机架在整套搅拌设备中,由于不是核心动力,对其的注重度往往会偏低,这导致了搅拌设备经常出问题而找不到根本原因所在,下面我们针对工作中常见的5000L搪玻璃反应釜为例进行分析,以及对其的合理改进,有效的降低故障率。
5000L搪玻璃反应釜为大多公司生产所需主要设备,各车间都会有分布。减速机为一般为摆线针轮减速机,机架我们以经常采用搪玻璃反应釜的通用机架TJ6型,搅拌采用框式搅拌,机封为212-95型。在使用中发现该种反应釜故障维修率较高,维修成本高。主要故障有搅拌轴在机封处磨损;机封泄漏;维修时搅拌轴与机架联接难拆卸,经常需采用将搅拌轴割断取出的破坏性拆法。
针对以上问题对搪玻璃反应釜的传动结构进行分析,发现原传动结构主要存在两方面问题,导致以上故障难以避免。现将这两个问题及对其进行的改造阐述如下:
第一:原搪玻璃反应釜锅盖与机架联接方式不合理,如图一反应釜俯视图及I—A可看出,反应釜锅盖上与机架联接支点为四处开孔槽钢型结构,无限位措施,导致安装时机架中心与机械密封安装管口(e)中心很难找正。而如图一中II可看出机械密封静环座的内径为φ100,机封处搅拌轴外径为φ95,平均间隙只有2.5mm。安装时机架中心找不正就导致轴与机封静环座间隙太小,框式搅拌运转时径向摆动较大,使得轴与机封发生碰撞,直接导致机封泄漏及搅拌轴搪玻璃脱落损坏。针对以上问题我们将反应釜联接座型式改为I—B方式,制作与机架底凹面法兰相配合的凸面法兰,将其找平找
正后焊接在原槽钢平面上,凹凸面采用间隙配合,公差为+0.1mm~+0.2mm。采用这种方法后保证了安装时中心找正,并方便了机封的找平工作。使得轴与机封静环间隙均匀,避免了碰撞及碰撞导致的机封泄漏。
第二:原机架如果使用的是搪玻璃反应釜通用机架TJ6型,与搅拌轴通过M64×6螺纹联接,并采用1:10锥面与轴定位配合。此种结构在使用后易发生螺纹及锥面咬死,导致维修时难拆动,只能用割断搅拌轴的破坏性拆法,使得轴及机架轴承座报废。有时搪玻璃反应釜搪玻璃脱落损坏需维修,而搅拌轴与机架完好,因破坏性拆法导致轴及机架轴承座报废,浪费巨大。针对这种情况,选用了如图三所示DJ70空心轴套型机架。搅拌轴加长与减速机通过联轴器直联,穿过空心轴套后用圆螺母将轴固定在轴套上。DJ70机架联接与原TJ6相比,减少了螺纹锥面联接的中间环节,降低了机封处轴的径向跳动(原跳动为0.5~0.6mm,现为0.3~0.4mm),延长了机封使用寿命;且其拆卸极为方便,将联轴器拆掉,圆螺母松开后,搅拌轴依靠自身重量即可下落,减少了维修工作量避免了浪费。
通过以上改造,使得5000L搪玻璃反应釜故障率显著降低,原来使用半年不到便需更换轴与机封,现改造已满一年未出现过正常使用损坏(搪玻璃意外爆裂除外),保守点按寿命延长一倍计算,每次维修费用8000元(搅拌轴6000元/支,其它配件及安装费2000元/次),每年可减少维修30次以上,节约维修费24万以上。
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