机械搅拌装置的调试运转
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搅拌装置在安装好后,我们需要进行调试运行后,方可以正式上线投产。有的装置的搅拌机由于安装质量的问题,导致机械密封泄漏,造成严重的后果,我公司施工过的装置的搅拌机,以下是调机步骤,请严格遵守:
(1)试车条件的确认
1)安装搅拌机的设备找正完,且应二次灌浆完并检查合格;
2)与搅拌机试运转相关的电气、仪表工程已施工完毕,并具备工作条件;
3)设备内部清洗完,经有关方检查,人孔用临时垫片封闭;
4)关闭与设备连接的所有管道阀门,或用盲板将管道系统隔离;
5)设备内注入脱离子水(DW)至最高液位;
6)设备顶部放空阀打开,检查底部排放是否正常(要确认排放管径小于通气孔直径);
7)对于没有液面计的设备,要在设备的外部用透明塑料管制作临时液位计;
8)从齿轮箱中排出防锈油,并按要求的牌号和数量注入试车用油;
9)给电机轴承加注润滑脂;
10)检查联轴器螺栓是否紧固;
11)对于甘油密封的搅拌机,在试车前必须用脱盐水将甘油罐冲洗干净;
12)紧固机械密封夹环或填料箱,对于甘油密封的搅拌机,甘油灌内按要求的牌号和数量添加甘油;对于水密封的搅拌机,密封水系统管道要冲洗合格,并投运。
(2)进度安排
搅拌器试车应先考虑密封系统的投运并根据具备条件的情况合理安排进度。
(3)单体试运程序
(4)操作步骤
1)电机单体试运转两小时,并经检查、确认合格;
2)在设备内加注脱离子水至最高液位HLL;
3)连接电机与搅拌机;
4)检查润滑系统应运行正常;
5)检查密封系统和冷却系统应运行正常;
6)搅拌机试运行:
A.点动电机、检查旋转方向是否正确;
B.启动电动机,使搅拌机在高液位下运行2小时,正常液位运行1小时,最低液位运行1小时;各阶段的试车时间均为排放达到要求液位后的运行时间;
C.在运行过程中检查振动值、轴承温度、异常声响及密封泄漏情况,若有异常应立即停止试车,分析原因且处理后重新试车。
7)停车:
切断电源,待搅拌机停止旋转后,将设备内水排净(确认放空阀在打开状态);对于水密封的搅拌机,还应关闭密封水入口阀门,将密封管道的水排净,对水密封的机械密封腔要用压缩空气把水吹净,以防冻坏机械密封。
8)参加试车的人员应认真进行系统检查,详细做好试车记录,每半小时记录一次。
(5)故障处理
当搅拌机在运行过程过程中发现振动过大、有异常声响、电机和轴承温升过高等故障时,应及时进行处理。具体见下表说明:
征 兆
可 能 原 因
措 施
容器外部有异常噪声
风扇叶轮内有异物
除去异物
若叶轮损坏,则更换
轴承润滑不够
更换轴承
齿轮/电动机等辅助设备中油位不正确
加至正确的油位;若可能,检查有无漏油。
油质不正确
检查使用的油质是否正确。若不正确,倒空、清洗并加注正确品质的油。
部件磨损或损坏
检查轴承和齿轮是否磨损。如果磨损严重;寻找原因和措施,然后根据需要修理/更换。
容器内部有奇异噪声
容器内部元件(例如叶轮、挡板、螺栓)已松动
检查容器内部
振动/振荡
由于叶轮位置不正确使搅拌轴以临界速度旋转
按照技术规范将叶轮置放在轴上。
擅自改变速度
按照技术规范将叶轮置放在轴上。
轴承损坏
更换轴承
产品结壳
除去结壳
固定轴承的衬套磨损
更换衬套
搅拌机元件松动
按照预定的转矩值拧紧螺栓和螺母
搅拌机轴松动搅拌轴或轴承的轴弯曲或断裂
螺纹式搅拌轴:旋转方向不对
按照箭头调整转向
法兰联轴节:螺栓拉力过大或有故障
插入新螺栓并固定
固定轴承对搅拌轴产生横向张力
按照自由悬吊的搅拌轴调节固定轴承
搅拌机支架/容器法兰的倾斜度超标
调平搅拌机支架/容器法兰
搅拌不足
产品数据偏离技术规范
询问制造厂商
叶轮位置不正确(标出方向,高度)
按照技术规范或尺寸图确定叶轮位置。
变带传动装置没有调节在正确的速度
调节到规定速度
挡板不符合技术规范
按照技术规范,调节安装的挡板。
由过载保护断开电动机
由于产品数据变化而过载
询问制造厂商
由于速度不正确而过载
调节到规定的速度
由于叶轮不正确而过载
按照技术规范,安装类型、数量、叶片数和直径都正确的叶轮
由于填料函过分拧紧而过载
松开压盖并再拧紧,若有必要,
齿轮太热
缺油
再加油
油质不正确
倒空、清洗并添加正确的油
轴承损坏
更换轴承
机械密封:缓冲流体的液位下降或有气泡
密封圈磨损或断裂。O形环损坏
更换部件,见密封件制造商的说明
管接头没有密封或损坏
拧紧或修理接头
齿轮箱泄漏
轴密封圈损坏
更换
油位太高
放油达到正确油位
驱动装置转动但是搅拌机不转动
联轴节有缺陷(塑料驱动销)
修理联轴节
磨擦环/磨擦锥体磨损
更换部件
V形皮带打滑
调节到预定的皮带张力
齿轮毁坏
修理
填料函过分拧紧
松开,重新拧紧,必要时更换填料。检查磨损(联轴节部件有故障,磨擦部件磨损)
由于结壳阻塞叶轮
消除起因(工艺方面)。检查传动部件,轴和叶轮是否损坏。
组装时有元件(如平等键)被遗漏
重新组装
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